合理优化炮采工艺  提高复杂结构采煤工作面单产

 

徐加昌,陈  东,韩增敏

(新汶矿业集团协庄煤矿,山东新汶271221)

 

    通过对现炮采工艺进行合理优化,从多方面入手提高复杂结构煤层炮采工作面单产,为炮采工艺的革新提出了新的观点,为合理提高炮采工作面工效提供了借鉴。

关键词  复杂结构煤层  炮采工艺  爆破  装煤

 

    炮采回采工艺简单,适应性强,设备投入少,工作面接续时间短,受地质条件影响较小,尤其在复杂结构煤层和薄煤层开采中显示了其较大的技术优势。协庄煤矿为提高炮采工作面的产量,在回采一区一300七采十三层煤的炮采工作面生产中,通过合理的优化炮采工艺,实现了复杂结构煤层炮采工作面月产16t

工作面生产条件及生产工艺简介

7130405E顺拉工作面位于协庄煤矿-300水平十三层煤七采区东翼,其中71304E工作面东西走向长583m,南北倾斜宽平均117m,倾斜面积68211m271305E工作面东西走向长653m,南北倾斜宽平均128m,倾斜面积83584m2。工作面埋深31134184m

    7130471305E工作面所采十三层煤为复杂结构煤层,煤层厚度04(04)05(01)02m,中夹l3层夹石,中间一层稳定,厚04m左右,为较坚硬的炭质石英砂岩,其余为层状硫铁矿夹石,不稳定,纯煤厚度110m,不适合机械化开采。倾角平均19°,煤13直接顶板为石灰岩,厚度平均668m,整体不宜冒落;煤层直接底板为灰白色细砂岩,坚硬致密,平均厚度46m,局部有O1m左右的泥质页岩。煤层特性见图1

本工作面的顶板管理采用缓慢下沉法。工作面采用DZ系列单体液压支柱配皮带柱帽支护,切顶排采用墩柱切顶及临时密集挡矸,支柱穿铁鞋支设。工作面炮道宽度11m,正常情况下炮道内不支设贴帮柱,工作面沿倾斜方向,每3m加Ⅱ型钢梁一架加强炮道支护。

    工作面采用Φ35mmⅡ级乳化炸药爆破落煤,循环进度11m。采用切顶墩柱推移运输机自装、人工辅助攉煤。

工作面炮眼联线方式及炮眼特征见图2、表1

名称

距离

m

 

 

眼深

m

利用

%

装药

kg/

循环

炮眼

数量

循环水

炮泥数量

距底

m

距顶

m

仰俯

水平

(度)

 

 

 

 

 

上眼

0.7

1.4

0.2

0

85

1.2

91.7

0.4

339

339

中眼

0.7

0.8

0.8

0

85

1.2

91.7

0.4

338

338

下眼

0.7

0.3

1.3

10

85

1.2

91.7

0.4

339

339

 

2   炮采工艺的合理优化措施

    炮采工作面的主要工序最终确定在打眼、爆破、攉煤、人员的配置、多面同时生产上合理组织,以便提高工效。

2风钻打眼  多头施工

    传统的炮采工作面采用煤电钻或风煤钻打眼,根据十三层煤的硬度较大,采用YT24型风钻打眼,两人一部风钻每班打眼30节左右,眼数在160180个,工作面敷设了一路Φ30mm的进风管路,使用Φ30mm管路变Φ16mm风管接入风钻,使工作面的压风压力达到5kg/cm2以上。保证一个工作面34部风钻同时打眼,在回柱和打眼工序出现平行作业的问题上,打眼优先,确保了工作面打眼节数始终保持在90

节左右。

22更新设备  提高一次爆破距离

    工作面爆破受运输设备的影响,一次起爆的节数受到了很大限制,使用溜槽宽度为O6m150型运输机,一次爆破平均在12m左右,每班爆破长度仅为72m,若改用溜槽宽度为O43m150型窄型运输机,使一次爆破平均长度达到了18m,在定、放炮用时基本不变的情况下,每班爆破长度提高到了108m

2加大单位面积的装药密度  提高爆破效果

    工作面原采用Φ27mm(O1kg/)乳化炸药,在同等眼深的情况下,装药量受封泥长度的限制,无法提高装药密度,爆破效果不理想;后采用了Φ43mm柱齿钻头打眼;使用Φ35mm(O2kg/只)乳化炸药装药爆破,使单位面积的装药密度提高了一倍;为了增加爆破效果,提高煤炭的爆破自装率,改用反向定炮,收到了很好的效果。

24提高装煤效果  减少攉煤工作量

    传统的炮采工艺,爆破后攉煤工序占到了总工时的13以上,现采取了特制的高分子网孔挡煤板配备皮带档板加长段,规格为:长×高×厚=15×O7×O03m15×O5×O025m两种(也可根据采高增大或减小高度)。爆破前将档板挡在运输机挡板的上方,固定在第一排单体支柱的外侧,有效隔离了炮道和人行道,使爆破落煤全部集中在炮道内。在工作面装备SQD型双伸缩切顶墩柱,通过大推力移溜器与运输机连接。在运输机靠煤壁侧安装了铲煤板,爆破落煤在大推力移溜器的推动下,被铲煤板铲入运输机,实现机械化装煤。减少人工攉煤工作量80%以上。

2多面生产  减少工序间影响

    为解决炮采工艺工序之间相互制约的影响,布置了7130471305E顺拉工作面和71302W工作面同时施工,并严格按一个面打眼准备、一个面爆破准备,一个面出煤、支回柱组织生产,做到三面互不干扰。

3   结论

    经过在一300七采十三层煤的炮采工作面生产实践,优化后的炮采工艺减小了职工的劳动强度;避免了工序间交叉影响,提高了工作面的安全程度;使炮采工作面月产由5000t提高到了16t,人工效率由12t/工提高到38t/工。

 

作者简介  徐加昌(1963),男,汉族,山东泰安人,大学,毕业于山东科技大学;现就职于新汶矿业集团协庄煤矿采煤副总工程师。