强爆煤层综合防尘技术措施的应用

 

    刘国庆,赵延湘

(新汶矿业集团通防处,山东新泰271200)

 

    矿井主要防尘管路全部敷设≥Φ150mm的防尘管路;综采工作面、综掘工作面敷设Φ100mm的防尘管路,其他地点敷设50mm的防尘管路;采掘工作面安设水压表进行实时监测,确保各采、掘工作面防尘水量和水压,为矿井综合防尘奠定基础。

关键词  强爆煤层  煤尘  综合治理  矿井安全

 

 

    新汶矿业集团现有十对生产矿井,均为低瓦斯矿井,随着矿井开采水平的延深,煤尘爆炸指数逐渐升高,2005年由重庆煤科分院对所采煤层分水平进行了煤层参数试验,煤层爆炸指数2516%~4939%,煤层水分O38%~25%,自然发火期3598d。所有开采煤层爆炸指数都大于25%,属于强爆煤层。煤层爆炸指数高,自然水分低,开采过程中产尘量大,综合防尘工作成为矿井安全生产重中之重。

1   综合防尘技术措施

1坚持“一通三防”的基本思想  以通风为基础

    2000年以来,新建6座回风井,补掘、扩修回风道12350m,更换了主要通风机4台,更换风机电机12台。全公司主要通风机装机容量由6518kW增加到11795kW,矿井风量由原来的71704m3/min增加到103256m3min,采煤工作面风量由400600m3min 提高到8001000m3min。掘进工作面根据供风长度使用了2×11kW以上的大功率对旋式局部通风机,掘进迎头风量由原来的100m3min左右提高到150200m3min,从而降低了采掘工作面的瓦斯、粉尘浓度。

12健全完善综合防尘系统

    (1)完善矿井防尘系统。防尘供水采用静压供水为主,在矿井适当水平建筑防尘水池和连续供水源,保证矿井的防尘用水充足。矿井主要防尘管路全部敷设≥Φ150mm的防尘管路;综采工作面、综掘工作面敷设Φ100mm的防尘管路,其他地点敷设Φ50mm的防尘管路;采掘工作面安设水压表进行实时监测,确保各采、掘工作面防尘水量和水压,为矿井综合防尘奠定基础。

    (2)加强运煤系统的防尘管理。皮带巷每50m、其他巷道防尘管路每隔100m安设一个三通阀门,用以定期冲刷巷道积尘。严格执行区域挂牌管理,落实责任范围、责任人、检查人,坚持每天至少冲刷巷道一次,消除巷道积尘。采掘工作面每一小班安排一名防尘工,按规定冲刷采掘工作面巷道,并填写洒水灭尘记录,安全监察员和班组长签字后悬挂在工作面指定地点,以便于管理人员对通防安全进行监督检查。

    (3)实施技术创新。利用旧的压力容器或储水罐制造了自动洒水车,利用矿车轮驱动加压器补充洒水罐的压力,向巷道四周均匀洒水,解决大巷、斜井、采区上下山洒水与运输、提升安全的矛盾,减轻了工人的劳动强度。

    (4)在总进、采区主要进风巷道中安设了红外线自控水幕、双向控制常开水幕、高雾化常开水幕等净化水幕,索车道、皮带运输巷安设地喷雾、侧喷雾,有效地净化矿井进风风流。在煤炭运输转载点全部安设电磁阀式、挡板触碰式、皮带压力式等多种自动喷雾,实现皮带、溜子运煤喷雾自动打开,并在皮带运输巷安设侧喷雾、高雾化常开水幕,降低了运输环节粉尘浓度。

    (5)对井下隔爆设施安设集中加水装置,打开阀门,就可以随时为隔爆水袋补充水量,解决了架空线上隔爆、皮带运输巷隔爆、高度较大地点的隔爆加水不安全的问题,减轻了工人的劳动强度,提高工作效率。

1突出综合防尘重点  做好一次尘源治理

    (1)推广应用风钻、风煤钻,取消了电煤钻和麻花钎子,解决了电煤钻湿式打眼时常出现接地、漏电情况,消除了由此引发的事故隐患,从打眼机具上杜绝了干打眼的存在。

    (2)坚持长壁煤层注水。采用压风排渣孔口扑尘技术措施,使用21MK3型全液压钻机,提高钻机的扭矩力。采用了工作面下平巷仰角打孔等措施,成功完成注水钻孔深6080m,解决了打钻塌孔、卡钻等问题,保证了长壁注水的实施,使煤体水分由O38%~25%增加到4%以上,起到较好的降尘效果。

    (3)研制应用短壁快速封孔注水。在炮采工作面、高档普采上下机窝、煤与半煤岩掘进工作面等作业地点,采用风钻或风煤钻配Φ42mm钻头进行湿式打眼,眼深1618m,略大于放炮循环进尺,根据施工断面确定注水孔个数。用Φ38mm的注水封孔器封孔,利用施工地点的防尘静压水(23MPa)进行短臂注水,注水至煤壁出现向外渗水止。对煤层进行注水后,放炮作业粉尘浓度平均降至1526mg/m3,降尘率为5349%。

    (4)综采工作面的综合防尘工作。①综采工作面采用随机联动喷雾,自上而下,每5个支架安设一个自动联喷装置,随采煤机位置移动,矿灯照射采煤机附近光电探头,采煤机组回风侧的23个综采支架联动喷雾。联动水幕使用后,煤机落煤时的粉尘浓度由1625mg/m3降到101mg/m3。②综采工作面移架自动喷雾。将升降综采支架的液压阀门改为四通阀门,综采移降架放顶时防尘喷雾自动打开,降低顶板

冒落时的粉尘浓度,防尘与移降架同时进行,综采支架支护时,喷雾自动停止o

    (5)综掘工作面综合防尘。在综掘工作面推广煤层短壁快速注水,当综掘停机进行超前支护后,锚杆支护的同时对掘进迎头进行短壁注水,经测定综掘机割煤时的粉尘浓度由原来的319mgm3降至1094mgm3。还在综掘工作面推广使用水射流式、电动振弦式、液压风动式、抽出式除尘风机,风机随掘进机向前移动,有效地降低了综掘机掘进时粉尘浓度。

    (6)放炮作业防尘管理。推广使用了炮区高压远程水幕,该喷头的喷射距离和雾化程度可以进行调节,覆盖整个放炮区域,从而有效地降低了放炮时粉尘浓度。自行研制了重锤式、机械式、声控式、弹簧拉力式等多种形式的放炮冲击波自动喷雾装置。加强炮泥和水炮泥的使用管理,推行了成品炮泥商品化管理。

 

作者简介  刘国庆(1964),男,2004毕业于山东科技大学成教院本科。现任新矿集团通防处科长,通风工程师,在刊物发表论文多篇。